斗式提升機(jī)和氣力提升泵都是水泥廠常用的輸送設(shè)備。斗式提升機(jī)是垂直方向進(jìn)行輸送的,輸送載體是一個(gè)一個(gè)的提升機(jī)料斗,水泥廠常用的斗式提升機(jī)為NE板鏈斗式提升機(jī)樣式,NSE板鏈提升機(jī)。氣力提升泵則是靠氣力輸送,輸送量大,布置隨意。
我廠3m×46.5m窯外分解窯生料氣力提升裝置是由80#羅茨風(fēng)機(jī)和d1250×4515立式提升泵組成的氣力提升輸送系統(tǒng)。立式氣力提升泵下面的防堵裝置為d200mm厚度1mm的空心鋁球及其支架構(gòu)成。生產(chǎn)中,因鋁球受風(fēng)和物料的沖擊作用,頻繁地上下竄動(dòng),撞擊在上部支架和下面托板上,因而產(chǎn)生變形、縮小或開(kāi)裂,其中大部分是由d200mm縮小到直徑約100mm的不規(guī)則球體。為了保證生產(chǎn),就采取定期更換的辦法,(一般在15天左右)但是,有時(shí)球壞得早些或未及時(shí)更換時(shí)就遇上了突然停電,這時(shí),因羅茨風(fēng)機(jī)突然停車,泵內(nèi)的數(shù)t生料和壞了或經(jīng)撞擊變小了的鋁球一下倒流下來(lái),灌滿風(fēng)管,甚至竄到羅茨風(fēng)機(jī)里,造成整個(gè)管路堵塞。這樣就得拆下管道,用人工將管道清理后,再開(kāi)風(fēng)機(jī)吹通,不僅浪費(fèi)了大量生料,而且造成環(huán)境污染。
為了解決這個(gè)問(wèn)題,我們分析了氣力泵的工作原理和鋁球的工作狀況,作用及其損壞原因,于89年底對(duì)該裝置進(jìn)行了改進(jìn)。
改進(jìn)后的機(jī)構(gòu)起到了原設(shè)計(jì)便于氣體流通又能在無(wú)氣體作用下自行關(guān)閉的作用。
方案如下:
將原防堵裝置的鋁球及其支架拆除,重做一支架,在支架下托板中心開(kāi)-200×200mm方孔,在方孔的對(duì)稱兩面,與托板垂直焊接兩塊底邊為200mm,兩底角分別為45°的等腰三角形鋼板,在另外兩對(duì)稱面,分別用兩塊200×141.4m的鋼板鉸鏈聯(lián)接在底板上,作為活動(dòng)翻板。(為了使兩塊翻板在上部相交處結(jié)合嚴(yán)密,上部邊須創(chuàng)成45°角)
該裝置與原裝置原理基本相同;在無(wú)氣體作用的情況下,翻板靠自重落在兩塊三角形固定板的兩個(gè)邊上,形成封閉狀態(tài),阻住物料不能向下面流動(dòng);當(dāng)羅茨風(fēng)機(jī)送風(fēng)時(shí),氣體將翻板吹起,氣流順利通過(guò),(翻板吹起的力量及其能自重下落傾角應(yīng)在焊接鉸鏈時(shí)校準(zhǔn))形成工作狀態(tài)。
此裝置的翻板要么呈開(kāi)啟狀態(tài)(送風(fēng)時(shí)),要么呈關(guān)閉狀態(tài)(停風(fēng)時(shí)),沒(méi)有原鋁球裝置的竄動(dòng)情況,故翻板無(wú)機(jī)械磨損,幾乎不要維修,生產(chǎn)中只須注意定期清理泵內(nèi)的固體塊狀雜物,以免卡住翻板,造成失效。
我廠改進(jìn)后一年多,遇到數(shù)十次突然停電也沒(méi)有發(fā)生物料倒流情況,而且盡管泵內(nèi)仍有數(shù)生料,也無(wú)須把生料放出,只須直接開(kāi)啟羅茨風(fēng)機(jī)即可送料,使用一直正常。